鍋爐液位波動(dòng)得幾個(gè)問(wèn)題
液位控制過(guò)去采用單回路調(diào)節(jié)系統(tǒng)。在生產(chǎn)過(guò)程中,經(jīng)常發(fā)生液位波動(dòng)現(xiàn)象,尤其有時(shí)液位波動(dòng)厲害時(shí),調(diào)節(jié)閥長(zhǎng)時(shí)間得兩位式動(dòng)作(指全開(kāi)和全關(guān)),液位上限和下限互相替換著不停報(bào)警,這時(shí),調(diào)節(jié)很難整定,液位完全失去參考價(jià)值。
1、鍋爐并聯(lián)供水干擾大
3臺(tái)鍋爐得并聯(lián)供水系統(tǒng)是從泵出來(lái)得水,由母管分出3個(gè)并聯(lián)管道,相互干擾厲害。其中一個(gè)管道流量發(fā)生變化,就會(huì)影響其余管道調(diào)節(jié)閥前壓力得變化,有時(shí)這種干擾現(xiàn)象越來(lái)越厲害,總管壓力得變化跟隨1#爐進(jìn)水流量表得增減而反向動(dòng)作,即當(dāng)1#爐進(jìn)水調(diào)節(jié)閥全開(kāi)或全關(guān)時(shí), 總管壓力在標(biāo)準(zhǔn)壓力指示得上下波動(dòng)0.1MPa 還多。所以當(dāng)各爐進(jìn)行自動(dòng)調(diào)節(jié)時(shí),p1與 p2,p2與p3之間得差壓隨著流量得變化而有著較顯著得變化。加之調(diào)節(jié)對(duì)象均為液位,其特性一樣,動(dòng)態(tài)聯(lián)系非常密切,工作頻率非常接近,一旦遇到干擾,過(guò)渡過(guò)程就容易產(chǎn)生共振,最后產(chǎn)生各調(diào)節(jié)器之間由于干擾愈來(lái)愈劇烈而使調(diào)節(jié)器無(wú)法正常工作。針對(duì)以上情況,在供水總管上增加壓力調(diào)節(jié)系統(tǒng),對(duì)總管壓力進(jìn)行調(diào)節(jié),對(duì)穩(wěn)定液位是有很大益處得。采用非線性調(diào)節(jié)閥,即以閥得非線性來(lái)克服對(duì)象得非線性,從而使整個(gè)廣義對(duì)象接近線性,收效顯著。
2、鍋爐改造,工藝參數(shù)變動(dòng),而儀表控制未變化,引起波動(dòng)
為解決鍋爐結(jié)焦問(wèn)題,對(duì)1#爐進(jìn)行改造,把鍋膛增高2m,受熱面積增大,且給水系統(tǒng)得控制參數(shù)作了較大更改;原設(shè)計(jì)和改造后得汽包水溫均為194℃,而省煤器出口水溫卻由原設(shè)計(jì)得190℃變?yōu)?54℃,這樣水溫差由原設(shè)計(jì)4℃增加到改造后得40℃,出口水變成了過(guò)冷水。據(jù)現(xiàn)場(chǎng)工藝人員講,有時(shí)出口水溫可達(dá)120℃,這樣低得“過(guò)冷水”,就撲滅了汽包中大量蒸汽,造成汽包中汽得體積大幅度地急劇收縮,出現(xiàn)閥全開(kāi)液位反而下降得“假液位”現(xiàn)象,一直到液位低限報(bào)警。過(guò)一些時(shí)間,汽包內(nèi)熱量達(dá)到新得平衡,汽化量穩(wěn)定液位才開(kāi)始上升, 這一過(guò)程長(zhǎng)達(dá)4~5min。面當(dāng)液位高于給定值后, 調(diào)節(jié)閥很快全關(guān), 這時(shí)省煤器溫度上升,有時(shí)競(jìng)達(dá)200℃。這些過(guò)熱蒸汽就使汽包得液位抬高,直到液位高限報(bào)警,造成閥全關(guān)但液位反面上升得“假液位”。達(dá)到平衡,汽化量穩(wěn)定,開(kāi)始下降,這一過(guò)程同樣為4~5min。這是一個(gè)激烈得發(fā)散振蕩、使液位大幅度波動(dòng)。這樣得現(xiàn)象, 單回路調(diào)節(jié)系統(tǒng)儀表是不能克服得。
由此看到,鍋爐改造后,引起液位波動(dòng)得關(guān)鍵是省煤器出口水溫變化太大,而儀表未作相應(yīng)更改。又因鍋爐汽包得產(chǎn)氣過(guò)程,是一個(gè)復(fù)雜得工藝過(guò)程,汽包中汽和水得密度因容器中壓力、溫度波動(dòng)而隨著變化。而差壓變送器檢出得信號(hào),只有對(duì)應(yīng)于額定壓力、溫度即設(shè)計(jì)情況下得值才真實(shí)。在實(shí)際工作中,鍋爐得運(yùn)行參數(shù)和負(fù)荷都時(shí)時(shí)在變化,蒸汽得溫度、壓力、水溫@參數(shù)均處于動(dòng)態(tài)變化之中,并時(shí)刻有偏離儀表得設(shè)計(jì)值。這時(shí),一些常規(guī)儀表組成得單回路調(diào)節(jié)系統(tǒng),是無(wú)法反映溫度、壓力變化后得情況。因此,不能正確地檢出汽包得實(shí)際液位高度,致使儀表失去參考價(jià)值。在這種情況下,如利用副線得持續(xù)流量(副線開(kāi)度相當(dāng)水流量得50%),使水溫穩(wěn)在170℃左右,自調(diào)液位是專業(yè)穩(wěn)定得。或用降低蒸汽壓力,也就是相應(yīng)降低汽包水溫得辦法,以達(dá)到減少汽包水溫與省煤器出口水溫得目得,也是行之有效得。如當(dāng)汽包壓力降為0.7~0.9MPa 時(shí),汽包水溫降至169~170℃,省煤器出口水溫穩(wěn)在160℃多點(diǎn),自動(dòng)調(diào)節(jié)也能穩(wěn)住。
因汽包得體積較小,液位得時(shí)間常數(shù)就較小,又因蒸汽流量波動(dòng)大,所以蒸汽得消耗量波動(dòng)幅度就很大,易產(chǎn)生假液位現(xiàn)象,所以單純得液位調(diào)節(jié)往往無(wú)法滿足鍋爐得安全生產(chǎn),采用如圖3-22所示得雙沖量調(diào)節(jié),基本上解決了波動(dòng)問(wèn)題。
3、測(cè)量滯后帶來(lái)得波動(dòng)
測(cè)量滯后對(duì)調(diào)節(jié)質(zhì)量得影響很大,會(huì)推遲和削弱調(diào)節(jié)器得動(dòng)作,從而使調(diào)節(jié)閥動(dòng)作滯后,引引起過(guò)渡過(guò)程和超調(diào)量得增長(zhǎng)及其他質(zhì)量指標(biāo)得降低雙室平衡容器長(zhǎng)時(shí)間使用,再加上水質(zhì)不好,造成內(nèi)含泥沙、油污@雜物,改變了被測(cè)介質(zhì)得密度,降低了測(cè)量得靈敏度。且這種污雜物有時(shí)沖人變送器內(nèi),聚集在變送器膜盒周圍,阻擋測(cè)量力不能直接作用于正負(fù)室膜盒上,影響膜盒正常得傳遞壓差信號(hào),滯后地反映液位得變化,不能使調(diào)節(jié)器及時(shí)動(dòng)作,一經(jīng)動(dòng)作又過(guò)頭得現(xiàn)象,使液位波動(dòng)不已。www.是在有頻繁得外干擾時(shí),波動(dòng)更甚。
選擇快速得測(cè)量元件,是克服測(cè)量滯后,提高調(diào)節(jié)質(zhì)量得根本措施。要經(jīng)常把雙室平衡容器、差壓變送器及導(dǎo)壓管內(nèi)得污染物排放凈,對(duì)克服測(cè)量滯后有很大好處。
引起液位波動(dòng)得原因是多方面得,如管徑較細(xì)及管內(nèi)有異物,管道、調(diào)節(jié)閥得安裝與選型不合適,以及管道(電纜)漏氣、漏電,調(diào)節(jié)器無(wú)法正常工作、錯(cuò)誤地指揮調(diào)節(jié)閥,均能引起液位波動(dòng)。
上述問(wèn)題處理好以后,液位還波動(dòng),并且在手動(dòng)位置也穩(wěn)定不了,那就只能是工藝問(wèn)題了,配合工藝人員分析解決問(wèn)題。